⑴ 伺服釘扣機一體機故障E405
作為一種控制器,伺服驅動器常用於控制伺服電機,在需要高精度的定位系統中,伺服驅動器是伺服系統中很重要的一部分。今天介紹的是在自動化應用中,伺服驅動器常見的一些故障以及處理方式。
1、LED燈是綠的,但是電機不動
故障原因一:一個或多個方向的電機禁止動作。
處理方法:檢查+INHIBIT和-INHIBIT埠。
故障原因二:命令信號不是對驅動器信號地的。
處理方法:將命令信號地和驅動器信號地相連。
2、上電後,驅動器的LED燈不亮
故障原因:供電電壓太低,小於最小電壓值要求。
處理方法:檢查並提高供電電壓。
3、當電機轉動時,LED燈閃爍
故障原因一:HALL相位錯誤。
處理方法:檢查電機相位設定開關是否正確。
故障原因二:HALL感測器故障。
處理方法:當電機轉動時檢測HallA,HallB,HallC的電壓。電壓值應該在5VDC和0之間。
4、LED燈始終保持紅色
故障原因:存在故障。
處理方法:原因:過壓、欠壓、短路、過熱、驅動器禁止、HALL無效。
5、電機失速
故障原因一:速度反饋的極性搞錯。
處理方法:可以嘗試以下方法:
a.如果可能,將位置反饋極性開關打到另一位置。(某些驅動器上可以)
b.如使用測速機,將驅動器上的TACH+和TACH-對調接入。
c.如使用編碼器,將驅動器上的ENCA和ENCB對調接入。
d.如在HALL速度模式下,將驅動器上的HALL-1和HALL-3對調,再將Motor-A和Motor-B對調接好。
故障原因二:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。
處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅動器信號地的。
6、電機在一個方向上比另一個方向跑得快
故障原因一:無刷電機的相位搞錯。
處理方法:檢測或查出正確的相位。
故障原因二:在不用於測試時,測試/偏差開關打在測試位置。
處理方法:將測試/偏差開關打在偏差位置。
故障原因三:偏差電位器位置不正確。
處理方法:重新設定。
7、示波器檢查驅動器的電流監控輸出端時,發現它全為雜訊,無法讀出
故障原因:電流監控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。
處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。
8、伺服電機高速旋轉時出現電機偏差計數器溢出錯誤,如何處理?
故障原因一:高速旋轉時發生電機偏差計數器溢出錯誤;
處理方法:檢查電機動力電纜和編碼器電纜的配線是否正確,電纜是否有破損。
故障原因二:輸入較長指令脈沖時發生電機偏差計數器溢出錯誤;
處理方法:
a.增益設置太大,重新手動調整增益或使用自動調整增益功能;
b.延長加減速時間;
c.負載過重,需要重新選定更大容量的電機或減輕負載,加裝減速機等傳動機構提高負荷能力。
故障原因三:運行過程中發生電機偏差計數器溢出錯誤。
處理方法:
a.增大偏差計數器溢出水平設定值;
b.減慢旋轉速度;
c.延長加減速時間;
d.負載過重,需要重新選定更大容量的電機或減輕負載,加裝減速機等傳動機構提高負載能力。
9、伺服電機在有脈沖輸出時不運轉,如何處理?
① 監視控制器的脈沖輸出當前值以及脈沖輸出燈是否閃爍,確認指令脈沖已經執行並已經正常輸出脈沖;
② 檢查控制器到驅動器的控制電纜,動力電纜,編碼器電纜是否配線錯誤,破損或者接觸不良;
③ 檢查帶制動器的伺服電機其制動器是否已經打開;
④ 監視伺服驅動器的面板確認脈沖指令是否輸入;
⑤ Run運行指令正常;
⑥ 控制模式務必選擇位置控制模式;
⑦ 伺服驅動器設置的輸入脈沖類型和指令脈沖的設置是否一致;
⑧ 確保正轉側驅動禁止,反轉側驅動禁止信號以及偏差計數器復位信號沒有被輸入,脫開負載並且空載運行正常,檢查機械繫統。
⑵ 松下伺服驅動器報警顯示Err95
伺服電機報err95是電機自動識別異常保護,電機和驅動器不匹配,需要更換匹配的電機。
伺服驅動器一般常見的故障及解決:
1、LED燈是綠的,但是電機不動
故障原因一:一個或多個方向的電機禁止動作。處理方法:檢查+INHIBIT和-INHIBIT埠。
故障原因二:命令信號不是對驅動器信號地的。處理方法:將命令信號地和驅動器信號地相連。
2、上電後,驅動器的LED燈不亮
故障原因:供電電壓太低,小於最小電壓值要求。處理方法:檢查並提高供電電壓。
3、當電機轉動時,LED燈閃爍
故障原因一:HALL相位錯誤。處理方法:檢查電機相位設定開關是否正確。
故障原因二:HALL感測器故障。處理方法:當電機轉動時檢測HallA,HallB,HallC的電壓。電壓值應該在5VDC和0之間。
4、LED燈始終保持紅色
故障原因:存在故障。處理方法:原因:過壓、欠壓、短路、過熱、驅動器禁止、HALL無效。
(2)伺服器常見故障及解決方法擴展閱讀:
松下伺服驅動器特點以及功能:
松下伺服驅動器採用數字信號處理器(DSP)作為控制核心,可以實現比較復雜的控制演算法,實現數字化、網路化和智能化。功率器件普遍採用以智能功率模塊(IPM)為核心設計的驅動電路,IPM內部集成了驅動電路。
同時具有過電壓、過電流、過熱、欠壓等故障檢測保護電路,在主迴路中還加入軟啟動電路,以減小啟動過程對驅動器的沖擊。
隨著伺服系統的大規模應用,伺服驅動器使用、伺服驅動器調試、伺服驅動器維修都是伺服驅動器在當今比較重要的技術課題,越來越多工控技術服務商對伺服驅動器進行了技術深層次研究。
⑶ 機床進給伺服系統常見故障及排除方法是什麼
機床進給伺服系統常見故障及排除方法:
1、超程:
當進給運動超過由軟體設定的軟限位或由限位開關設定的硬限位時,就會發生超程報警,一般會在CRT上顯示報警內容,根據數控系統說明書,即可排除故障,解除報警。
2、過載:
當進給運動的負載過大,頻繁正、反向運動以及傳動鏈潤滑狀態不良時,均會引起過載報警。一般會在CRT上顯示伺服電動機過載、過熱或過流等報警信息。同時,在強電櫃中的進給驅動單元上、指示燈或數碼管會提示驅動單元過載、過電流等信息。
3、竄動:
在進給時出現竄動現象:①測速信號不穩定,如測速裝置故障、測速反饋信號干擾等;②速度控制信號不穩定或受到干擾;③接線端子接觸不良,如螺釘松動等。當竄動發生在由正方向運動與反向運動的換向瞬間時,一般是由於進給傳動鏈的反向間隙或伺服系統增益過大所致。
4、爬行:
發生在起動加速段或低速進給時,一般是由於進給傳動鏈的潤滑狀態不良、伺服系統增益低及外加負載過大等因素所致。尤其要注意的是:伺服電動機和滾珠絲杠聯接用的聯軸器,由於聯接松動或聯軸器本身的缺陷,如裂紋等,造成滾珠絲杠轉動與伺服電動機的轉動不同步,從而使進給運動忽快忽慢,產生爬行現象。
5、機床出現振動:
機床以高速運行時,可能產生振動,這時就會出現過流報警。機床振動問題一般屬於速度問題,所以就應去查找速度環;而機床速度的整個調節過程是由速度調節器來完成的,即凡是與速度有關的問題,應該去查找速度調節器,因此振動問題應查找速度調節器。主要從給定信號、反饋信號及速度調節器本身這三方面去查找故障。
6、伺服電動機不轉:
數控系統至進給驅動單元除了速度控制信號外,還有使能控制信號,一般為DC+24V繼電器線圈電壓。
7、常用診斷方法有:
①檢查數控系統是否有速度控制信號輸出;
②檢查使能信號是否接通。通過CRT觀察I/O狀態,分析機床PLC梯形圖(或流程圖),以確定進給軸的起動條件,如潤滑、冷卻等是否滿足;
③對帶電磁製動的伺服電動機,應檢查電磁製動是否釋放;
④進給驅動單元故障;
⑤伺服電動機故障。
⑷ 松下伺服驅動器報警err950
松下伺服驅動器報警err950是電機自動識別異常保護,電機和驅動器不匹配,需要更換匹配的電機
伺服驅動器一般常見的故障及解決:LED燈是綠的,但是電機不動故障原因一:一個或多個方向的電機禁止動作。處理方法:檢查+INHIBIT和-INHIBIT埠。
故障原因二:命令信號不是對驅動器信號地的。處理方法:將命令信號地和驅動器信號地相連。
⑸ 伺服驅動器故障 但長時間通電後 重新開啟就好了什麼原因
這只能說明伺服驅動器的故障可能不是其硬體本身,而是外界條件導致的,比方說參數設置不合適、過壓、過流、欠壓、諧波等等,當然了,還有一種可能性,就是某個地方存在虛接,或者是接觸不良,長時間通電的情況下,器件發熱,根據熱脹冷縮的原理,接觸恢復了。
建議,先自己檢查伺服驅動器的線路,重點是虛接或者是接觸不良,如果沒有發現問題,那就監測伺服驅動器所使用的電源,看其電壓、電流等參數,是否存在較大變化。
伺服
一、伺服常見故障
1、LED燈是綠的,但是電機不動
(1) 故障原因:一個或多個方向的電機禁止動作。
處理方法:檢查+INHIBIT 和 –INHIBIT 埠。
(2) 故障原因:命令信號不是對驅動器信號地的。
處理方法:將命令信號地和驅動器信號地相連。
2、上電後,驅動器的LED燈不亮
故障原因:供電電壓太低,小於最小電壓值要求。
處理方法:檢查並提高供電電壓。
3、當電機轉動時, LED燈閃爍
(1) 故障原因:HALL相位錯誤。
處理方法:檢查電機相位設定開關是否正確。
(2) 故障原因:HALL感測器故障。
處理方法:當電機轉動時檢測Hall A, Hall B, Hall C的電壓。電壓值應該在5VDC和0之間。
4、LED燈始終保持紅色
故障原因:存在故障。
處理方法:原因: 過壓、欠壓、短路、過熱、驅動器禁止、HALL無效。
二、伺服電機常見故障
1、伺服電機維修竄動現象
在進給時出現竄動現象,測速信號不穩定,如編碼器有裂紋。驅動器接線端子接觸不良,如螺釘松動等。當竄動發生在由正方向運動與反方向運動的換向瞬間時,一般是由於進給傳動鏈的反向問隙或伺服驅動增益過大所致。
2、伺服電機維修爬行現象
大多發生在起動加速段或低速進給時,一般是由於進給傳動鏈的潤滑狀態不良,伺服系統增益低及外加負載過大等因素所致。尤其要注意的是,伺服電動機和滾珠絲杠聯接用的聯軸器,由於連接松動或聯軸器本身的缺陷,如裂紋等,造成滾珠絲杠與伺服電動機的轉動不同步,從而使進給運動忽快忽慢。
⑹ 三菱伺服電機維修容易遇到哪些故障以及處理辦法
崑山朗鑫威機電以從業15年的伺服電機維修經驗來說
三菱伺服電機常遇到的故障有:維修故障:磁鐵爆鋼、磁鐵脫落、卡死轉不動、編碼器磨損、碼盤/玻璃盤磨損破裂、電機發熱發燙、電機進水、電機運轉異常、高速運轉響聲、噪音大,剎車失靈、剎車片磨損、低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、啟動報警、啟動跳閘、過載、過壓、過流、不能啟動、啟動無力、運行抖動、失磁、跑位、走偏差、輸出不平衡、編碼器報警、編碼器損壞、位置不準、一通電就報警、一通電就跳閘、驅動器伺服器報警代碼、燒線圈繞組、航空插頭損壞、原點位置不對,編碼器調試/調零位、更換軸承、軸承槽磨損、轉子斷裂,軸斷裂、齒輪槽磨損等。
一般的處理方法是:交給專業維修公司處理,朗鑫威在東莞,蘇州都有維修中心,很方便
⑺ 三菱伺服器報警代碼RL17.3是什麼故障
三菱伺服電機常見報警代碼及解決辦法,三菱伺服電機在通信錯誤和通信設備故障出現一些問題,那麼報警電纜等都會出現一些代碼錯誤。下面小編為你介紹三菱伺服電機常見報警代碼及解決辦法。
說明:三菱伺服電機報警代碼
故障分析:三菱伺服放大器與通信設備(例如個人計算機)之間的通信錯誤稱為連續通信錯誤。
原因分析:
1.三菱伺服通訊電纜故障(電纜斷裂或短路);
2.通信設備故障(例如個人計算機);
解決方案:
1.維修或更換三菱伺服通信電纜;
2.更換通信設備(例如個人計算機)。
三菱伺服電機常見報警代碼及解決辦法
故障分析:CPU部分錯誤,也稱為看門狗錯誤;
原因分析:
1.三菱伺服放大器故障(檢測方法:cn1a,cn1b,CN3連接器斷開,電源打開,報警,共88次);
處理方法:維修或更換三菱伺服放大器(海蘭機電建議維修,也可提供維修服務);
三菱伺服電機報警代碼。 92
故障分析:絕對位置檢測系統的電池電壓過低,是電池電纜斷路報警的簡稱。
原因分析:
1.打開三菱伺服電池電纜;
2.電池電壓下降2.8V或更低。
處理:
1.維修或更換三菱伺服電池電纜;
2.更換三菱伺服電池。
失敗分析:有效地址無法返回到精確位置。有效地址設置警報的縮寫。
原因分析:
1.下降沿脈沖的設置比沒有地址范圍的設置更明顯;
2.在操作指令中返回有效地址;
3.位移速度快。
處理:1.消除脈沖下降的原因;
2.減少排量。
海藍智能(szhlplc.com)主營:三菱plc、三菱變頻器、三菱伺服電機、三菱觸摸屏等三菱電機自動化產品各種三菱產品配件附件模塊等。特殊規格均可供應,擁有價格優勢與龐大的庫存,可以確保准時交貨,品質保證。
⑻ symot伺服驅動器err78報警是什麼原因
作為一種控制器,伺服驅動器常用於控制伺服電機,在需要高精度的定位系統中,伺服驅動器是伺服系統中很重要的一部分。今天介紹的是在自動化應用中,伺服驅動器常見的一些故障以及處理方式。
1、LED燈是綠的,但是電機不動
故障原因一:一個或多個方向的電機禁止動作。
處理方法:檢查+INHIBIT和-INHIBIT埠。
故障原因二:命令信號不是對驅動器信號地的。
處理方法:將命令信號地和驅動器信號地相連。
2、上電後,驅動器的LED燈不亮
故障原因:供電電壓太低,小於最小電壓值要求。
處理方法:檢查並提高供電電壓。
3、當電機轉動時,LED燈閃爍
故障原因一:HALL相位錯誤。
處理方法:檢查電機相位設定開關是否正確。
故障原因二:HALL感測器故障。
處理方法:當電機轉動時檢測HallA,HallB,HallC的電壓。電壓值應該在5VDC和0之間。
4、LED燈始終保持紅色
故障原因:存在故障。
處理方法:原因:過壓、欠壓、短路、過熱、驅動器禁止、HALL無效。
5、電機失速
故障原因一:速度反饋的極性搞錯。
處理方法:可以嘗試以下方法:
a.如果可能,將位置反饋極性開關打到另一位置。(某些驅動器上可以)
b.如使用測速機,將驅動器上的TACH+和TACH-對調接入。
c.如使用編碼器,將驅動器上的ENCA和ENCB對調接入。
d.如在HALL速度模式下,將驅動器上的HALL-1和HALL-3對調,再將Motor-A和Motor-B對調接好。
⑼ 伺服控制器顯示E4100
摘要 伺服電機常見故障代碼分析及處理方法