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高鎳鉻軋輥花斑檢測方法

發布時間:2023-06-03 20:08:52

❶ 軋輥裂紋產生的原因

高鎳鉻無限冷硬復合鑄鐵軋輥是一種性能優良、應用廣泛的軋輥。生產該軋輥的方法有底漏復合法、全沖洗法、離心復合澆注法。其中,離心復合澆注法即可保證軋輥質量,又可以節約鐵水和合金,是高鎳鉻無限冷軋輥最常用的生產方法,但在離心鑄造時容易產生微裂紋缺陷,且是在軋輥經過熱處理和部分機加工後才能發現,造成較大浪費。 微裂紋產生的原因: 1)、振動。離心鑄造軋輥時,鑄型在離心機上高速運轉,所以存在較大振動。合金含量高的鐵水較容易產生偏析,且振動越大偏析現象越明顯。由於高鎳鉻鐵水是在直接激冷下凝固的,加之鐵水的合金化程度高,因此,沿輥身界面工作層內柱狀晶比較發達,並且有明顯方向性,進而力學性能也呈現方向性。振動使工作層內的組織沿力學性能較差的方向產生裂紋。 2)、冷型原因。離心鑄鐵軋輥所用的冷型材質通常是灰鑄鐵,工作時受到激冷激熱,在冷型的內表面容易產生龜裂。冷型內表面產生的裂紋後會使軋輥在凝固過程中,冷卻不均勻,從而使軋輥輥身表面產生裂紋。 3)、塗料原因。起調整冷速,防止鐵水激冷的塗料,如果厚度不均或局部脫落,使澆注時產生冷熱不均現象,增加了裂紋產生的傾向,縮短軋輥壽命。 4)、化學成分。化學成分的波動會使輥身產生裂紋,較顯著的影響元素有碳、鉻、鉬。碳含量高時,生成大量的碳化物,使輥身脆性增加,容易產生裂紋。而W(Cr)>1.8%,W(Mn)>0.6%時,極易形成成分過冷,進而導致輥身晶體呈枝晶狀長大,微裂紋產生的誘因加大。 微裂紋防止措施: 1)、定期對離心機進行調整,對磨損過度的冷型和離心機及時進行更換,以減小生產中的振動。 2)、計算調整冷型轉速。採用適用的計算轉速的重力系數轉速計算公式計算轉速。成分偏析嚴重,有微裂紋產生時,應適當提高冷型轉速。 3)、塗料應採用噴塗或滾塗,避免易導致脫落的刷塗;同時注意塗料使用的的攪拌充分均勻。 4)、嚴控軋輥化學成分,控制W(C):3.0-3.5%;W(Cr):1.6-1.8%;W(Mn):0.2-0.6%。 (王華)

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❷ Pomini軋輥磨床常見故障及處理方法有哪些

Pomini軋輥磨床常見故障及處理:
1、四個安全裝置。
四個急停按鈕和四個安全裝置是Pomini軋輥磨床中的主要組成部分。對於四個安全裝置,主要是黃色安全門、對中測量尺、兩個感測器和防撞橡膠條。這四個安全裝置都屬於敏感部件,是安全保護裝置。如果在使用過程中碰觸其中的一個裝置,都會導致程序的立刻停止。
第一,在對軋輥進行吊裝的時候,一定要打開黃色安全門,只有運行程序的時候才能將其關閉。第二,兩個感測器是固定在床頭箱後面的,能夠防止軋輥和頭架被砂輪碰撞。在實際的磨削中,軋輥還沒有達到標準的磨削,機床就開始報警,安全裝置就會被碰觸,這樣磨削就會自動終止。雖然進行復位,但是報警還是不能消除。在不斷的檢查和分析之後,發現感測器上存在污漬沾染,進而導致光線信號的不能正常發射,信號不能被接收器正常接收,出現了CNC的誤判,發生報警。這種情況下,就需要對兩個感測器進行定期清洗。在工作原理上,感測器是的通過光線的強弱來對軋輥、頭架的靠近距離進行判斷。因此清晰度是非常關鍵的。同時感測器在安裝的時候也不能碰撞,容易導致支架變形。第三,測量尺在砂輪架上作用主要是對中軋輥,粗調托瓦。測量尺放下,正好位於旋轉中心線,對托瓦進行粗調後,要固定測量尺,並且一定要將螺釘固定到位,和位置感測器接觸,從而讓CNC能夠更好地接收到信號。
2、軟著陸。
如果徹底下降軟著陸,在操作台上面,應該兩期綠色信號燈。然而在實際的操作中,即使是軟著陸,還會出現信號燈不亮的現象,從而導致不能正常旋轉軋輥,無法運行程序。在報警上面會出現這樣的信息,需要降到底軟著陸和軋輥旋轉。這種現象的產生原因主要是由於震動,底部感應器不能很好地感應軟著陸的感應位置,或者就是在信號傳輸的時候,插座松動,進而導致不能傳出信號。遇到這種情況,要用小木錘來和感應錘的細鋼絲繩進行懸掛,從而使得軟著陸的信號燈正常。兩側分別測試,直到正常為止。可以直接打孔於軟著陸蓋板下,在該孔引入細繩進行感應。如果信號燈不能正常亮起,就需要不斷的對小繩進行拉拽,直到信號燈正常亮起。如果說是插座松動的情況,那麼就應該對插座進行包紮。
3、磨前中的故障。
在磨削過程中,需要執行探傷程序時測量系統動作到軋輥尾架側檢測位置,檢測裝置趨近軋輥,但V軸不動,操作台計算機出現「檢查INSPECTER的通訊」的故障報警,這時探傷的程序不被執行。如果不人工干預,計算機執行完磨削程序後,將出現「等待檢測結果」的報警,而且輥形圓度的檢測將不被執行。原因:由於傳輸原因,探頭在軋輥表面發出的渦電流沒有反饋回來,等待時間過長而出現報警。解決方法:這時可以關閉INSPECTER軟體,再進行重啟;或者中斷運行程序,重新開始。
4、手動Z軸無法轉動。
手動的Z軸出現了不轉動的現象,這種現象的出現大多數是因為Z軸和翻箱裝置之間的連鎖沒有到位而導致的。
5、Z軸軸過濾器堵塞
Pomini軋輥磨床在密封性上存在缺陷,因此容易乳化Z軸潤滑油,進而導致Z軸過濾器出現堵塞或者是壓力增大。這種故障可以通過更換Z軸過濾器和在合適的更換時間進行Z軸導軌的更換來解決。由於長期運動,Pomini軋輥磨床上的滑輪在導軌上出現溝槽,對磨床精度造成較大影響。這種情況可以通過粘貼不銹鋼帶來解決,並修改滑輪型號,調整運行高度,使其保持和以前的高度,運行精度不會受到相應的影響。

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