⑴ 專業機械設備的安裝實例
一、顎式破碎機的安裝
顎式破碎機(見圖3-3)構造簡單,在陶瓷及非金屬礦產品加工廠中廣泛應用,是粗碎不可缺少的設備。小型鄂式破碎機在製造廠已組裝整體,可採用整體安裝。安裝前必須檢查設備製造質量,按裝箱單清點部件、配件數量,在運輸過程中有無撞損等。隨之測量機架地腳螺栓孔中心尺寸,並作出記錄,以便校正基礎地腳螺栓孔中心尺寸。
顎式破碎機安裝順序:
1.基礎劃線
根據工藝布置的設計尺寸,對照設備地腳螺栓孔實際尺寸在基礎上劃出中心十字線(圖10-9);
圖10-9顎式破碎機基礎劃線
1-250×500顎式破碎機基礎;2-道木;3-電動機基礎
2.基礎標高符合設計要求
基礎與墊木(道木)的接觸面應鏟平。墊木最好選用榆木,使設備在運轉過程中起到減震作用。
3.整體吊裝
設立兩木搭用倒鏈(神仙葫蘆)或用絞車,將顎式破碎機吊在基礎上,找正中心位置,擰緊地腳螺母,再在偏心軸頭上測水平,根據實測的誤差,松開地腳螺母進行調整(圖10-10)。水平度達到要求後,再擰緊地腳螺母。
圖10-10250×500顎式破碎機安裝
1-道木;2-底墊;3-活動顎板;4-電動機
4.清洗檢查
試運轉之前,機器要進行清洗檢查,偏心軸與軸瓦接觸角度要有110°~120°,由於偏心軸運轉受力時,略有彈性變形,故在負荷時,其接觸面應如圖10-11所示,否則應刮研。
安裝後,質量要求如下:
(1)中心位置誤差不超過±5mm;
(2)標高誤差不超過士5mm;
(3)兩端軸頭中心高要相等,誤差不超過0.2mm;
(4)水平度用0.05/1000水平尺,測量不超過一格;
(5)軸瓦側間隙以0.001D(軸徑)計算。
圖10-11軸瓦接觸面示意圖
試運轉及操作:試運轉之前,將主軸承及運轉部件都應加註潤滑油,各部連接螺栓都應緊固好,機器周圍清理干凈。
電動機要進行單機試運轉,無問題後才能掛上三角皮帶傳動顎式破碎機運轉。試運轉技術操作要求如下:
(1)單機無負荷運轉3~4小時;
(2)軸瓦溫度穩定,滾動軸承不超過70℃。滑動軸承(五金瓦)不超過60℃。正常溫度應為35~45℃;
(3)機座震動量不超過0.2~0.5mm/m;
(4)負荷試運轉7~8小時。
負荷試車開始下料時,要慢慢地加入,隨時注意各個軸承的溫度及運轉情況,不能加入超過入料尺寸的大塊礦石,如果不慎為大礦石卡住出料口,應立即停車,以免損壞機件。
載荷運轉正常後,投入生產之前,應將各部連接螺栓再次擰緊,在生產過程中,每隔一定時間檢查一次。
根據需要的礦石粒度,調整出料口寬度(見圖3-3)。用手扳子調節螺栓7,使後壁板的斜墊板2上下移動,調整螺栓被往上提,就能使斜墊板上升,出料口減少;反之,加大。調到合適寬度後,在調節螺栓上做出記號,便於以後調整。
為了保證正常生產,操作人員應注意如下事項:
(1)加料要均勻,加料過多,機器超負荷,易出機械事故,但加料過少,則降低生產效率;
(2)經常檢查被破碎物料中是否有金屬塊,以免損壞機器;
(3)偏心軸承要經常檢查,並注入足夠的潤滑油,軸承可用溫度計測量,並可用手摸試,當發現軸承燙手時,必須停車檢查,修理;
(4)經常檢查各部分螺栓,不得有松動;
(5)緩沖位置,拉桿彈簧拉緊時,彈簧兩個相鄰螺旋圈間的最小距離不應小於2~4mm;
(6)加料口內物料完全破碎後才停車,設備未開動前,不準加料;
(7)顎板襯板、側壁板損壞時,應及時更換;
(8)機器運轉時,禁止進行清理或修理工作,皮帶輪和飛輪應設防護罩。
二、球磨機的安裝
球磨機的安裝和其它機械安裝一樣,應遵循下述步驟:
(1)先安裝球磨機體,後安裝皮帶輪、齒輪等傳動機構;
(2)先安裝主軸承,後校正傳動部分的軸承;
(3)先校準球磨機筒體中心線、主軸承中心線,後校準傳動軸承中心線等。
安裝過程如下:
(一)安裝前准備
先按照產品說明書對球磨機的各配件檢點、清洗與預裝配。如發現有遺漏、誤差,應作書面記錄,存檔備查。
(二)基礎劃線
球磨機在安裝前應按產品說明書(或自行設計)的要求澆制基礎,待有足夠強度後,才進行基礎劃線和安裝。
基礎劃線的第一步是埋設中心標板:
中心標板在厚5mm、寬100mm、長150mm鋼板焊上5mm鋼筋(見圖10-12),作好標記定位用。
圖10-12掛中心線(中心標板)
在埋設時,不要露出基礎面太多,最好與基礎相平。埋設數量為:球磨機身縱向中心標板2塊,橫向中心標板4塊,傳動軸中心標板2塊。
第二步是基礎劃線,根據選定的位置,定出球磨機中心線的方位,再用10m鋼皮尺以20kg拉力拉緊,多人多次准確量出兩主軸頭中點之間的距離。以傳動軸基礎為基準點,將此距離在中心標板上打上標記。再以此兩點為基準按圖紙尺寸劃出小齒輪軸承座及其它傳動設備的中心線。
第三步是安裝線架,掛上中心線。用角鋼或方木製作中心線架,固定在基礎端面上(見圖10-12)。中心線架高度要超過筒體高度。用22號鋼絲掛上中心線,一端固定,另一端掛上一10kg重物。吊上線錘,以中心標板的中心為准,將中心找正,使鋼絲與標板中心眼重合。
(三)底座及軸承的安裝
1.軸承合金刮研
用倒鏈將球瓦吊於主軸上,並事先在主軸上塗以紅鉛丹,轉動球瓦,根據接觸情況,將接觸面用半圓刮刀刮削,使接觸面積每平方厘米有1~2個點接觸,接觸角90°~120°,兩側間隙應符合圖紙要求。
2.底座及軸承劃線
底座劃線:在底座加工面上,以地腳螺栓為基礎,劃出縱橫中心線(見圖10-13),作為安裝找正用。
圖10-13底座劃線
軸承座劃線:在軸承孔中間加一方木,在方木的中心釘上菱形薄鐵皮,作為求中心點用。用劃規求出中心點及十字線,根據瓦座寬度作出側面中心線(見圖10-14)。劃線工作結束且混凝土基礎強度達75%以上後,即可安裝。
圖10-14軸承座劃圖
3.底座的安裝
測量標高:底座標高可用水準儀或水管連通器進行測量。一般用水管連通器測量較簡單。其方法是:取一條膠管,兩頭套上玻璃管,加上淺顏色的水。在底座加工面上,放上水平尺,根據底座標高點,將水管一端放在標高點上。以此為基準,另一端靠近底座側面,根據水平高度,確定底座高或低。根據測量結果確定墊鐵厚度。使用水管連通器要注意水管裝水時不得有氣泡,使用前將兩玻璃管合在一起看看是否等高。
底座找正:根據掛設的中心線,吊上鉛錘,調整底座縱橫中心與線錘頂點重合。每一端底座找中心位置時,要吊二個線錘。這樣才能保證底座中心線垂直和平行。
用0.04~0.1/1000水平尺放在底座加工面上測量水平度,測量時要多測幾個位置才能准確。
加墊鐵:根據測量結果,得到墊鐵需用厚度。墊鐵厚的用鑄鐵板,較薄的可用鍛打成楔形的鋼板。放墊鐵時,應鏟平墊鐵下面的基礎。若底座基礎低,則加一層砂漿。
4.地腳螺栓孔灌漿
底座安裝校正後,可進行地腳螺栓灌漿,一般要求用150號混凝土。待混凝土強度充分增長後,方可擰緊地腳螺栓。
5.軸承座的安裝
球面軸瓦在澆注合金前,應進行2~4kgf/cm2的水壓試驗。如發現班點漏水,可鑽孔解決。若有裂紋,可燒生鐵電焊。澆注後,應進行一次水壓試驗。
將軸承座吊裝在底座上,以瓦座中心點吊線錘找正,使瓦座中心線與底座中心線重合。
用鋼皮尺測量兩端軸承中心距,其誤差應符合圖紙要求。
用水管連通器測量兩軸承大瓦座中心高,使兩端瓦座在同一水平線上。
扭緊軸承螺栓。
(四)磨體的安裝
磨體安裝前,應對筒體與球磨機側板、或側板與主軸頭等聯接情況進行一次檢查。若發現不符合要求,應進行調整或重裝。
1.小型球磨機可架設三角架,直接用起重葫蘆吊裝。較大的球磨機可在兩基礎之間搭枕木堆,用卷揚機或絞車將筒體運到兩軸瓦上(高於軸瓦50~100mm),然後在磨體每一端各用兩台千斤頂頂起。拆除一層枕木,調整筒體,使兩端主軸頭與軸瓦兩端距離相等。然後徐徐落於軸瓦上,安裝方法見圖10-15。
2.測量磨體中心線,使掛好的吊線鉛垂線與磨體兩端軸中心點重合。
3.標高測量,用水管連通器測量(見圖10-16)。要求兩端軸中心線應在同一水平面上,允許誤差最大不超過0.5mm。
圖10-15球磨機筒體安裝
圖10-16磨體標高測量
4.在兩端軸上面用0.04~0.1/1000水平尺測量水平,其偏差不應超過一格。
5.用原薄規探測大瓦與軸兩側間隙,其間隙應符合圖紙要求。
6.把油圈安裝於兩主軸頭上。
7.用手轉動筒體看轉動是否靈活,但不能有不同心晃動,否則應再反復校正以上的技術設施。
8.安裝主軸承蓋。安裝前,將大瓦和主軸清洗干凈,然後塗上機油,蓋上瓦蓋,把連接螺釘對稱均勻擰緊,轉動磨體,檢查螺釘扭力是否均勻或接觸間隙是否過小。
(五)二次灌漿
底座與基礎之間要進行灌漿。灌漿前,擰緊地腳螺栓,打緊斜鐵,用電焊將墊鐵點牢,但底座與墊鐵不要焊接。底座下面基礎要清掃干凈。灌漿時要搗實,不能有間隙或蜂窩等缺陷。
(六)大齒輪的安裝與檢查
1.用薄鐵片製成的齒規檢查齒距,不符合的應加以修理,同時要清理鑄造沙皮。
2.若大齒輪是剖分式的,則應將兩半齒輪組合起來,擰緊對口螺栓,用地規檢查節圓、外圓直徑偏差。若偏差超過圖紙規定,應使用油壓機調整。
3.將製造的裝配十字頭配好,先安裝一半,轉動筒體,使半部齒輪移到下方再安裝另一半。筒體連接螺栓中應有四分之一為隱釘螺栓,即孔與螺栓配合為過渡配合,隱釘螺栓位置在圓周上均勻分布並應對稱。
4.檢查齒輪安裝質量。用三齒樣板檢查兩半齒輪介面處的齒距,誤差不得超過±0.005m(模數),大齒輪與筒體法蘭介面處間隙不得超過0.05mm。用劃針測量法檢查大齒輪的軸向偏差和徑向偏差(見圖10-17),要求徑向偏差不得超過士0.001D(D是大齒輪外徑),軸向偏差不得超過±0.5~1.0mm。
圖10-17大齒輪測量
a-徑向偏差;b-軸向偏差
(七)小齒輪與傳動軸安裝
先將傳動軸瓦刮研,要求軸瓦接觸角70°~90°,接觸面每平方厘米不小於2點,瓦口間隙應符合圖紙要求。
傳動軸的安裝要求符合圖紙中兩齒輪中心距,軸與磨機中心線應平行。小齒輪裝配用熱壓法,裝配後放在軸承座上,然後灌地腳螺栓。待保養一段時間後,再擰緊連接螺栓和校對中心線,裝上軸承蓋並檢查與軸的間隙。
(八)大小齒輪的嚙合檢查
在小齒輪齒面上塗上紅鉛油,轉動磨機測量接觸面積,接觸點應在節圓線上,按標准要求最好為齒高的20%~25%,為齒寬的65%~70%。
用壓鉛法或用尺測量嚙合的頂間隙及側間隙。頂間隙為0.2~0.25m(模數)+熱膨脹量(約1mm);側間隙,銑齒為0.06~0.10m(模數),鑄齒為0.16m(模數)。
(九)大三角皮帶輪的靜平衡測定與調整
大三角皮帶輪在裝配前必須進行靜平衡測定,若靜不平衡,運轉時會產生振動,或導致齒輪轉動時出現周期性的噪音。
靜平衡試驗可利用傳動基座進行。將兩軸承安裝好後,放上大皮帶輪,找正、找平,將輪按圓周分四點,盤轉觀察。若不平衡,其重的一側總是向下,可在對稱位置加以重物,使之平衡為止。
(十)襯板的安裝
非金屬礦產加工使用的多是間歇式球磨機。粉磨礦物原料時,為保證質量,又要保護易受磨損的球磨鋼質筒體,所有球磨均需使用襯板。過去襯板多用燧石砌築,近年來,有些廠進行了用橡膠襯板代替燧石板的濕磨原料試驗。在工藝上取得的數據證明,採用橡膠襯板的球磨與採用燧石襯板的球磨相比有如下優點:在產量方面,同容積磨機可增產30%~40%;在單產電耗方面可節約電力15%~20%;噪音減少;磨機運轉中振動大大減輕,能延長磨機傳動裝置壽命。此外,橡膠襯板的突出優點是其使用壽命約為燧石襯板的5~6.5倍(即橡膠襯板可使用10年)。大大減少了襯板安裝工時與維修費。但橡膠襯板的一次投資費用較大,其費用是燧石襯板一次投資的6.82倍。
有關襯板的安裝方法這里不再詳細介紹。
(十一)球磨機的試運轉
球磨機安裝後,應按順序進行空載試運轉、半負荷試運轉和全負荷運轉,以檢查安裝質量是否符合要求。
1.空載試運轉
在不裝研磨體、物料的情況下起動磨機,運轉4小時以上,檢查下列各項:
潤滑系統工作情況,如油環帶油是否有效。檢查軸承溫度,不應超過60℃。
球磨機竄動量是否超過容許限度。
大小齒輪及減速機運行是否正常,雜訊是否強烈,大小齒輪嚙合印痕是否符合要求,大齒輪經向及軸向偏擺是否在容許范圍之內。
大三角皮帶輪運轉是否正常,從振動的情況判斷,大三角皮帶輪重量是否平衡,從皮帶輪帶槽附近的發熱情況判斷皮帶的松緊是否適當。
電動機的溫升及整個電器系統工作是否正常。
2.半負荷試運轉
裝入半數研磨體和物料,運轉4~8小時,同樣檢查上述項目進行調整。
3.全負荷試運轉
加入研磨體及物料,運轉中密切注意電動機電流是否超過額定值,電動機轉速有無明顯降低。檢查皮帶打滑和軸承發熱情況,檢查球磨機振動情況。如上述情況正常,則試運轉結束。停磨後重新擰緊地腳螺母。即可正式投入生產。
三、皮帶輸送機的安裝
(一)安裝順序
安裝前應將基礎清掃干凈,進行基礎劃線。以頭、尾兩鼓輪的中心,掛設一條縱向鋼絲線,劃出基礎中心線,由此線再劃出左右兩條邊線(支架地腳螺栓中心線)。再根據施工圖尺寸劃出橫向間距線。
按基礎已劃出的線跡,校對預留地腳螺栓孔的位置,如有不符則應重新鑿孔。
1.機架安裝
按照地腳螺栓孔的位置,先將機架排列好,用螺栓連接起來,並將地腳螺栓插入孔內。根據基礎的中心線進行找正、找平後,可將地腳螺栓灌漿,待地腳螺栓達到強度後,需再找正一次,擰緊地腳螺栓,然後再進行托輥安裝。
2.機頭、機尾鼓輪安裝
依據機架中心線找正位置,兩鼓輪橫向中心線應平行,誤差不超過1mm,水平度每米不大於0.5mm。
3.傳動裝置安裝
根據驅動鼓輪先安裝減速機,再安裝電動機,軸向中心線均應吊線錘檢查,誤差不大於1mm。
4.皮帶安裝
安裝前將拉緊裝置調到終點,用鋼盤尺實測長度尺寸,按皮帶厚度進行皮帶長度計算,應力求准確,切口要垂直整齊,連接時工作面朝上,用倒鏈拉伸,膠合牢固後可以放開。
(二)皮帶輸送機安裝應達到的基本要求
(1)皮帶與滾子接觸要好,不得有滑動摩擦現象存在,以提高皮帶使用壽命;
(2)保證皮帶運行平穩,不得有明顯的蛇行及脈動現象存在;
(3)在運轉過程中保證皮帶不脫落;
(4)皮帶接頭要正確,要在一條直線上,同時工作面不能裝反。
四、轉筒乾燥器的安裝
轉筒乾燥器的安裝按下述步驟進行:
(1)安裝托輪裝置、擋托輪裝置於基礎上;
(2)將機體吊起,輕輕放於托輪、擋托輪裝置上;
(3)安裝傳動裝置;
(4)調整合格後灌漿;
(5)試運轉。
安裝過程如下:
(一)安裝前准備
先按照產品說明書對轉筒乾燥器零件進行清點、清洗與預裝配,修整零部件加工表面。
(二)基礎劃線
轉筒乾燥器在安裝前應按產品說明書的要求澆制基礎,基礎支承面傾斜度應與機體一致,待有足夠強度後,才進行基礎劃線和安裝。
(三)托輪座與擋托輪座的安裝
托輪與擋托輪座裝到基礎上時基礎板上的刻線應完全與基礎水平基點板刻線重合(如圖10-18所示)。
圖10-18支承座在基礎上的安裝圖
1-基礎;2-壓緊螺釘;3-地腳螺栓;4-台架;5-裝在軸承上的滾輪;6-鉛垂線;7-基礎中心刻線
圖10-19支承托輪安裝檢查圖
1-內徑規;2-支承滾輪
同時,機座應由壓緊螺釘抵在基礎限動板上。地腳螺栓穿入板上的孔,裝上墊圈、螺母擰緊螺栓,校準機座的斜度和高度。較准時鉛垂線兩端應與基礎縱向軸線定向水平基點板的刻線重合。用內徑規檢查機座兩托輪間的間隙Q(圖10-19所示)。此間隙應等於
非金屬礦產加工機械設備
式中Db——支承箍直徑;
Dc——支承滾輪直徑。
支承滾輪中心間的距離A應等於:A=2a+Dc,要從每個機座的兩側檢查這一尺寸的大小。而後移動基礎上的擋托輪座使縱向鉛垂線兩端與按基礎縱向軸線定位置的台板刻度重合(與托輪中心線平行)(圖10-20所示)。將直尺放在托輪端部,測其不應超過5mm的位移量(圖10-21所示)。
圖10-20托輪座在基礎上的安裝圖
圖10-21支承托輪平行和同心度的檢查
1-支承滾輪;2-基礎板;3-基礎;4-定向板;5-直尺
拉緊擋托輪座滾輪上方的橫向線,使鉛垂線與基礎上的已裝座橫軸線配置定向水準基點板刻線重合。移動擋托輪座使鉛垂線與座板中心線垂直支承滾輪中心線的定向刻線重合。自橫向線放下兩根鉛垂線到托輪上母線(圖10-22)。同時鉛垂線兩頭至母線中間的距離應一樣,並等於:
非金屬礦產加工機械設備
式中h——基底到托輪中心線的支承軸承高度;
α——托輪座對水平線的傾斜角。
在支承托輪寬度中間表面上裝一窄面直尺,尺上放一水平儀,以壓緊螺釘調節直尺達到水平位置。
圖10-22托輪座與橫向鉛垂線相對位置檢查圖
圖10-23托輪座傾斜的檢查
1-水平儀;2-楔子;3-支承滾輪;α-相當於設備設計傾斜角的角度
校準支承座的安裝位置,使擋托輪座和托輪座托輪中間平面之間的距離等於設備殼體箍中部之間的距離。
擋托輪座和托輪座由調節螺釘實現傾斜(圖10-23)。
校準結束後,對基礎螺栓灌漿,待混凝土凝固後把螺母上緊,再次校準,對兩個機座最後二次灌漿。
(四)筒體的安裝
筒體在托輪座上的安裝,要保證托輪軸線與筒體中心線斜度相同,可用硬木依照筒體斜度製成楔形標板,放在托輪上,再用水平儀置於楔形標板之上進行測量。托輪安裝後,放上筒體,還要用壓鉛法測量托輪與滾圈接觸情況作進一步的調整。經調整後,筒體兩端徑向圓跳動小於4mm。
乾燥器運轉時,滾圈端面應不常與上下擋輪接觸,或只允許稍有接觸。若筒體上竄,與上擋輪接觸,則在托輪上加機油,此時筒體應下竄,離開上擋輪,反之若筒體下竄,與下擋輪接觸,則往托輪上撒少許細砂,不久筒體亦能停止下竄,滾圈離開下擋輪。
若筒體竄動嚴重時,則需在水平位置上,轉動托輪的軸線(調整頂絲)校正。方法是:在托輪表面用粉筆劃一箭頭,使箭頭指向托輪轉動方向,將托輪軸線順時針方向或逆時針方向轉動後,若此箭頭向下方傾斜,則可使筒體向下移動,反之則向上移動。
(五)傳動裝置的安裝
往基礎上裝放包括下部冕狀齒輪、主輔減速器和電動機在內的電動減速器組(如圖10-24),用厚度等於齒輪齒端和齒間間隙大小的兩塊薄片(0.25模數+0.5mm熱膨脹補償數)對下部冕狀齒輪和冕狀齒輪找中心。薄片放在齒輪兩邊要嚙合的齒間底部並將下部冕齒輪和支承框推到這些薄片的盡頭,用壓緊螺釘調節位置。
冕狀齒輪和下部冕狀齒輪的允許嚙合偏差如下:
齒圈,徑向和軸向振擺要小於3mm;
相對冕狀齒輪中心線的中心線偏移5mm;
傳動裝置傾斜度應與機體一致,偏差小於每米0.1mm,電動機、減速機軸中心線同軸度小於0.5mm。
在把傳齒輪和冕狀齒輪安裝找正結束後,對主減速器和下部冕狀齒輪、副減速器和主減速器、電動機和主副減速器,在各半聯軸節處最後檢查定中心情況。
傳動裝置(電動減速器組)試車3小時,其中對電動機每一個轉速試車30分鍾以上,由輔助電動機驅動試車1小時以上。
圖10-24傳動裝置安裝圖
1-減速器;2-殼體;3-減速器;4-電動機;5-支承框;6-地腳螺栓;7-壓緊螺釘;8-基礎;9-冕狀齒輪;10-下部冕狀齒輪
對裝卸料罩、燃燒室及密封圈等,按照裝配圖及一般規程裝配。
(六)設備的試運轉
各部分安裝調整合格之後灌漿,待水泥干固後進行空載試驗。
檢查地腳螺栓及各部連接處確屬牢固,齒輪及其它活動部位無卡阻之後,開機連續運轉8小時,檢查筒體有否激烈往復竄動,齒輪傳動有無激烈震動,軸承工作情況如何,軸承溫度最高不得超過65℃(環境溫度30℃),電動機電流無顯著波動。空載試驗合格後,進行負荷試驗。試驗程序:運轉中通入熱介質,待達到工作溫度後,加入物料至正常負荷,連續運轉8小時檢查設備運轉是否正常,如運轉正常,可投入試生產。
⑵ 設備安裝水平度調整的調整方法有哪些
通常調整設備的水平度可以通過以下兩種方法:
1、水位校正法(常規):採用水平尺、兩端開口的水管等工具利用水位持平校準。銀野
2、直角垂線校正法(非常規):用軟線吊重物,使線垂直下垂,並將直角尺的一條直角邊保持與垂線平行,另一直角邊與校慶搏祥正目標的水平面保持平行譽搏,可校正目標是否水平。
⑶ 數控車床常見故障
常見的數控機床的排除故障的經驗總結如下,以供讀者參考。
一、 操作數控機床的直線軸的正負方向時,直線軸都向一個方向移動
在數控機床的維修中,無論數控機床採用什麼品牌的數控系統,很多維修人員都遇到過如下一種故障,即數控機床的直線軸,無論開正、負方向,直線軸都向沿著撞壞機械的方向運動。以數控車床的X軸為例,具體說明一下。數控車床的X軸運動至+X方向的限位附近時,無論你按+X還是-X方向,X軸都向著+X方向運動。
出現這種故障時,一般顯示單元沒有報警,原因是由於機床X軸慣性等原因,X軸的位置處於+X軸的軟限位與硬限位之間。
解決此類故障的方法是:將X軸的正、副軟限位修改為大於硬限位的數值(如X軸的正負硬限位坐標為100,-800,可將軟限位暫時設定為1000,-1000),用手動將X軸開向偏離X軸故障方向的方向(如上述舉例所示的-X方向),感覺X軸的坐標處於+X和-X之間時,重新設置X軸的軟限位,並回參考點後,故障即消除。
二、光柵尺作為數控機床的直線軸的位置檢測元件時常見的幾種故障
1、直線軸在回參考點中,找不到零脈沖。在表現形式上就是該軸在回參考點時一直運行直到撞到該軸的限位。
這種故障發生的原因一般是讀數頭或光柵尺骯了。
解決此類故障的方法是:把讀數頭卸下來用無水乙醇沖洗干凈,用絲綢布沾上無水乙醇把帶有刻度部分清潔干凈即可。
2、數控機床的直線軸在運行中出現報警。
數控機床在運行中,如果採用西門子840D或德國力士樂數控系統的某個直線軸,出現報警「硬體編碼器錯誤」;如果採用西班牙FAGOR數控系統的某個直線軸,出現報警「跟隨誤差超界」。這時候一般是作為機床直線軸的位置檢測元件的光柵尺出故障了。
這種情況下,由於震動或其它原因,一般是機床在使用中使讀數頭與光柵刻度尺的距離遠了,數控系統誤認為光柵尺壞了。處理該故障的方法是按光柵尺說明書的要求調整讀數頭與光柵尺的距離。讀數頭與光柵尺尺身之間的間距為1~1.5mm左右,最好別超過2mm.。
出現上述故障的另外一種原因是光柵尺的安裝位置不合適,如安裝在油池附近,油氣等將光柵尺污染,這時候就要把光柵尺的「定尺」和「動尺」分別進行清潔,然後再安裝之後進行光柵尺的調試才可使用。
還有一種故障情況也會出現上述報警,那就是由於讀數頭的位置安裝不合適,造成讀數頭損壞,更有甚者,光柵尺定尺內出現鋁合金碎屑,光柵刻線出現損壞,造成光柵尺定尺的徹底報廢。
3、數控機床的直線軸出現暴走
當數控機床的直線軸安裝有光柵尺時,如果該直線軸出現暴走,一般情況下是該直線軸的位置檢測元件————光柵尺被污染,需要對光柵尺的光柵或讀數頭進行保潔才可消除故障。
在多年的數控機床維修中,我們發現光柵尺作為數控系統的位置檢測元件,在機床的機械部分良好的情況下,可以提高機床直線軸的定位精度。除此之外,光柵尺還可以檢測機床機械部分存在的隱患或問題,下面就幾個維修案例進一步說明。
4、HG3018美國CAPCO磨床機床顫抖
從美國CAPCO公司進口的HG3018軋輥數控磨床,採用德國BOSCH CC220數控系統, X軸為全閉環控制方式,位移檢測元件採用德國海德漢玻璃光柵尺。當機床操作者無意中拿木條輕輕擊打機床砂輪架外殼體時,人站在工作台上,感覺機床產生劇烈的顫動。
從這個現象看,該故障的產生,肯定帶有機床本身的一些動作,絕對不是純粹的機床某個零部件鬆了,人拿木頭條輕輕「砸」機床外殼導致的結果。經查證,是X軸的滾珠絲杠背冒松造成的:當人拿木條輕輕砸機床砂輪架外殼時,因為X軸的驅動依靠滾珠絲杠來實現,很輕便,由於X軸滾珠絲杠背冒松動,故砂輪架會有一個微小的移動。這時候,數控系統檢測到在沒有發出X軸移動信號的情況下,X軸移動了,肯定是「非法的」,這時候數控系統會發出與砂輪架移動方向反向的「給定」信號,使砂輪架反向移動。由於滾珠絲杠背冒的松動,X軸反向移動時會走過頭,此時砂輪架在數控系統的指揮下,又向與之前移動方向反向移動。。。。。如此往復,造成砂輪架的震動。
在長期對數控機床的維修中,我們發現,光柵尺不僅僅作為位置環的檢測元件,還能成為機床直線軸的「監督」元件。當機械存在故障隱患時,如果該軸採用光柵尺控制,該故障隱患會通過光柵尺將隱患「放大」,以故障的形式表現出來。沒有採用光柵尺的機床,出現機械故障隱患時,往往不容易表現出來,直至故障隱患擴大化,變成硬性故障。
5、C61200數控車床加工軋輥輥身時出現X軸前後竄動
我公司從武重購買的C61200車床經過數控化改造後,採用西班牙FAGOR 8055TC數控系統。該機床有一天在加工軋輥時,由於軋輥的輥身比較偏,正常情況下,軋輥輥身應該是圓柱形,但由於澆注原因,該軋輥輥身各部直徑尺寸不一,呈現橢圓形。致使當機床的刀具吃上輥身尺寸較大的地方時,在無X軸移動指令的情況下,X軸自行往遠離軋輥的方向移動。當刀具接觸上軋輥輥身尺寸比較「瘦」的地方時,X軸自行向靠近軋輥的方向移動,造成X軸的前後竄動.
其原因如下:我們首先對該機床的數控系統進行檢查,發現X軸在加上「使能」信號的情況下,其交流伺服電機加上了自鎖力。當把X軸的位置檢測元件屏蔽掉後,改成半閉環,再進行吃刀加工,發現之前的X軸前後竄動的現象消失了。 看到這種現象後,有人判斷認為是光柵尺出了問題,而我認為恰恰是X軸光柵尺完好無損,才可以發現機械存在的隱患。通過檢查X軸滾珠絲杠,發現是滾珠絲杠的背帽鬆了。正因為X軸滾珠絲杠的背帽鬆了,在軋輥旋轉中,由於輥身是橢圓形,在刀具接觸上軋輥輥身尺寸比較大的地方時,由於軋輥輥身對X軸有一個「向遠離軋輥直徑方向的頂力」,X軸被「頂」向遠離軋輥直徑的方向,此時X軸的移動不是機床數控指令所致。但用於檢測X軸的位置的光柵尺發現在沒有數控系統發出指令的情況下,X軸向「+X」方向(遠離軋輥輥身直徑的方向)移動,光柵尺的作用是,通過檢測直線軸在數控指令的作用下,該直線軸移動是否准確,如果該直線軸移動不準確,通過數控系統的干預,使該直線軸定位至准確位置。因此當刀具接觸上軋輥輥身尺寸比較「瘦」的地方時,刀具與軋輥輥身有了一定間隙,通過光柵尺的作用,使X軸向靠近軋輥直徑的方向移動,定位至由數控系統發出的X軸坐標位置。這樣軋輥每轉一周,在X軸沒有數控指令移動的情況下,X軸就出現「遠離軋輥直徑方向」和「靠近軋輥直徑方向」的交替移動。故加工偏輥時,X軸由於滾珠絲杠背帽的松動使其產生來回竄動。
6、 齊重RT125數控車床移動Z軸時出現震動
我們從齊重購買的RT125數控車床,有一天在移動Z軸時出現震動,我們原認為是光柵尺出了問題,後來經檢查發現該車床的導軌上表面被鐵屑劃出痕跡所致。
驗證自己判斷故障產生的原因是否正確的方法是,將該軸的控制方式改為半閉環即將光柵尺屏蔽掉,這種震動即可消失或減輕了很多。此時有人會說那就乾脆屏蔽掉光柵尺後使機床工作吧。這只是臨時措施,該軸屏蔽掉光柵尺後的加工精度肯定比以前要降低很多。
在十幾年的數控機床維修中,我們遇到了無數的和光柵尺有關聯的故障,基本上都是機械本身出現了問題。這說明光柵尺還可以把數控機床潛在的機械存在的問題檢測出來,並以故障的形式表現出來。
7、 數控機床直線軸採用全閉環時出現故障而採用半閉環時「貌似」故障消除的現象
數控機床的某個直線軸採用全閉環時出現電機抖動、軸震盪等現象,而將位置檢測元件屏蔽掉,這種不正常的現象消失,一般情況下,處理該類故障的方法如下:
首先檢查位置檢測元件,如光柵尺及讀數頭是否清潔,讀數頭的安裝位置是否合理,排除掉位置檢測元件不正常的因素。
如果能保證位置檢測元件良好的情況下,一般情況下就是該直線軸的機械傳動鏈出現了問題,此時應檢查直線軸的機械傳動鏈是否有部件松動現象、機械部件是否有磨損、機械傳動鏈的相關潤滑是否良好。
三、 與伺服電機編碼器相關的故障
編碼器作為伺服電機的速度反饋元件,無論該直線軸是否有位置檢測元件,只要伺服電機的編碼器或其線路有虛接的地方,都會使該直線軸暴走。有時候檢查編碼器線虛接也不是很容易的事:插頭的針是否有短的,插頭各針腳是否有歪斜的,插頭焊接的信號線及電源線是否有接觸不良的,在校線中一定要用數字萬用表。下面以一個具體例子說明一下校線的不易及注意事項。
TS6916落地式雙面鏜銑床是齊二機床廠產品。2004年10月之前為帶FAGOR數顯裝置的機床,但各個直線軸的機械按數控機床所需配置,各個直線軸的電機採用西班牙FAGOR公司FXM系列交流伺服電機,直線軸的控制裝置採用FAGOR公司AXD系列驅動裝置。主軸電機採用南洋交流變頻電機,主軸控制系統採用西門子6SE70變頻器。2004年10月改造為數控機床,增加西班牙FAGOR 8055M數控系統;直線軸和主軸仍採用之前的產品。
2004年5月至2004年10月 這段時間出現過大約十幾次同樣的滑枕相向暴走故障。當時對FAGOR數控系統不是十分熟悉,都認為是因為電磁干擾引起的故障。當時的說法是,主軸電機的電源線採用普通電纜,沒有採用屏蔽線,影響了Z軸的運行,偶爾干擾,產生Z軸暴走。這只是猜想,所以當時為了屏蔽干擾信號,在電櫃的四周拉上銅線網。這樣處理之後,果真故障次數少了(後來證實這是巧合),但仍不時間隔一個月出現一次同樣現象的故障。
當時大家都認為主軸電機的電源線採用屏蔽電纜就可以消除該故障。2004年10月進行數控化改造時將主軸電機電源線換成了屏蔽電纜線。各個伺服軸的電源線和編碼器電纜採用國外原裝、高柔電纜。改造完成半年後,沒有出現過一次故障。所以大家更加相信,數控改造之前出現滑枕暴走現象是因為主軸電機沒有採用屏蔽線造成信號干擾所致。2005年5月連續5次出現以前同樣的故障現象,打破了人們以前對造成該故障原因的認識。人們對以前形成的觀念開始發生動搖。
當時把發生暴走的滑枕電機的控制裝置送到我們的電氣實驗室進行試驗,發現經常性的出現暴走,通過對線路的查找,在沒有發現線路有問題的前提下,我們將驅動裝置送到北京FAGOR公司修理。經過檢查和測試,沒有發現驅動裝置有問題。
將該驅動器拿回我們的電氣實驗室進行試驗仍然不時出現暴走現象。重新對線路檢查,仍然沒有發現線路有問題。注意:後來證實,編碼器電纜的第12角虛接。我們在檢查線路時比較容易犯錯誤的地方在線路的兩頭,這次我發現通向驅動器側的接線插頭內的線松動了。當時校線時手拿著插頭,忽視了插頭本身出現了焊點開了,但有其它線在插頭內掖著,第12角線不至於徹底離開12角。
將原驅動器重新裝到機床上,對該編碼器的電纜進行檢查和測試,沒有發現線路有問題。機床送電後開始正常工作。當天晚上後夜出現了滑枕暴走的故障。由於對夜班維修人員有交代,所以趕緊對Z軸編碼器線用萬用表進行測量,當時用的指針表,測量編碼器的各個角的線路都通。早晨上班後,看了看測量後送電試機床,發現仍然暴走。趕緊用數字萬用表對Z軸編碼器的各個角的線路的阻值進行測量,發現除了12角為0.6歐姆外,其它角為0.3歐姆,看來問題就出現在0.6歐姆上。對傳統意義的電氣系統測量,一般用指針表測通斷,對數控系統內的測量要用數字表,0.6歐姆的意思是:數控系統認為該角斷路。至此造成該故障的原因基本明了。
那為什麼以前偶爾出現故障,出現故障後再重新送電機床又恢復正常了呢?
我們知道一段導線的阻值計算公式為R=ρ*L / S
公式中 R為一段導線的阻值
ρ為電阻率,其數值與導線的材料有關,材料不變,ρ值不變。.
L 為導線的長度
S為導線的截面積
我分析在機床運轉中, Z軸編碼器的電纜線敷設在兩段坦克鏈內,經過的線路比較長,當某時間,偶爾出現坦克鏈對電纜線拉伸時,該電纜線在長度上沒多大變化,在直徑上變細,其電阻值就變大,從而出現滑枕暴走現象。在滑枕暴走的時候,機床發生劇烈顫抖,又使電纜線復原,從而在重新送電後機床又恢復正常。
更換Z軸編碼器電纜線,排除故障。
四、 數控車床床頭箱異響
新購青海重型機床廠的CK84140軋輥車床,主軸箱有兩個檔位,機床操作人員反應,在使用高速檔時,主軸箱內有齒輪擊打的聲音。當時機械修理技師要拆主軸箱大蓋,我讓他暫停。我認為,如果真像機床操作人員說的那樣,只有在主軸一個檔位時,旋轉主軸,主軸箱內發出擊打齒輪的異響,那肯定是機械的原因造成的。我需要核對機床操作人員反饋來的信息是否正確。結果發現,在主軸兩個檔位的低速段,旋轉主軸,主軸箱內都發出齒輪擊打的聲音。操作者沒有正確反應信息,原因是主軸處於慢檔的低速段時,轉速范圍很短,一不留神,用電位器調速就調過去了。
既然主軸在兩個檔位的低速段,旋轉主軸,主軸箱內出現異響,首先要核對主軸電機在這個速度段,旋轉是否平穩。該主軸控制系統採用西門子6SE70變頻器,在變頻器的顯示器上,用只讀參數r19診斷主軸電機的轉速發現,主軸轉速在這個速度段運行不平穩。經過對主軸調速系統的調試和帶載優化,主軸速度平穩了,就不會出現由於主軸電機運行不平穩從而出現齒輪在轉動中,嚙合齒輪之間不能勻速轉動,出現的齒輪擊打聲。
五、 數控磨床磨削錐面產品異常
數控磨床在磨削錐面產品或修正錐面砂輪時,需要X、Z軸聯動時,有時會出現:Z軸一個方向運動時,吃刀大;Z軸往另一個方向運動時,吃刀很小或吃刀斷斷續續。這種現象在磨削錐面產品時,Z軸在往復運動中,吃刀大的一個方向,磨削的火花大,吃刀小的一個方向,磨削的火花很小。若在修復錐面砂輪時,出現上述現象,可從金剛石筆與砂輪接觸的「沙沙」聲的大小判斷。
遇到這種情況,說明數控磨床的磨削程序雖然按照砂輪或產品的指定的錐面編制,但X、Z軸的聯動速度沒有在同一時間內達到十分「合拍」。為什麼按照指定的磨削路徑編制數控加工程序,而未能達到理想境界呢?這種沒有機床報警的故障很難處理,處理方法如下:
1、 檢查數控磨床的尾座上砂輪修整用的金剛石筆座在尾座上把合的是否牢靠及金剛石筆是否松動。
2、 無論數控磨床採用的數控系統是西門子系列還是發格、博世力士樂及發那科系列等,一般情況下,調整X、Z軸的軸參數中的「比例系數」參數至同一數值。此時上述磨削中,Z軸在往復磨削中,由於X、Z軸的響應特性一樣,兩軸聯動效果會很好。
六、 數控磨床磨削產品出現振紋及螺旋紋等的原因
數控磨床在磨削產品時,若磨削的產品表面出現振紋或螺旋紋,其原因是可能是多種多樣的,可依據如下情況查找:
1、 金剛石筆是否松動
如果修正砂輪的金剛石筆出現松動,修整的砂輪表面自然會凹凸不平,磨削的產品出現表面質量是在所難免的。
2、 砂輪主軸和工件主軸轉速是否平穩
檢查砂輪主軸和工件主軸的轉速是否平穩:在診斷主軸轉速的時候,,讓所查看的主軸給定至一個速度,可以從主軸控制器的診斷參數中查看其是否在變化,變化的多少是多少。也可以用轉速儀測速。如果主軸轉速不穩,磨削的工件表面就會出現楞狀。
3、 砂輪主軸及工件主軸電機的散熱風機是否有震動
主電機的散熱風機有震動直接影響磨削產品的表面質量。
4、 磨頭的檢查
測磨頭的徑跳和軸向竄動,若超標,就要採取技術措施。若磨頭的徑跳超出標准值,在無法更換磨頭的情況下,可以將磨頭主軸油的粘度提高,來緩解磨頭的劣勢對磨削產品的影響。
5、 床頭箱撥爪及自位板
在磨削的工件旋轉中,如果床頭箱的撥爪與磨削的工件有相對位移;如果床頭箱的自位板在工件旋轉中間歇地滑動,磨削的工件的表面質量會受到很大的影響。
七、 數控機床手脈常見故障
手持單元是數控機床必不可少的手動操作部件,其可以很方便機床操作人員對刀。在多年的數控機床維修中,經常遇到的手持單元故障及方便操作人員使用機床時需要注意的事項如下:
1、 數控機床直線軸的自行移動
如果採用西門子數控系統的數控機床在手動界面下,在機床操作人員不施加指令的情況下,出現直線軸的緩慢移動;如果採用FAGOR數控系統的數控機床在手動界面下,在機床操作人員不施加指令的情況下,出現直線軸的快速移動。此時手持單元處於X軸激活狀態,X軸就出現非法移動,如果手持單元的Z軸處於激活狀態,Z軸就出現非法的移動。此時故障的根源是手持單元的0伏線松動或虛接所致。
2、用手持單元操作時,出現軸的選擇軸混亂
如果用手持單元選擇手動操作機床時,如果選擇X軸,在X軸運行中偶爾出現X軸不運行而其它軸(比如Z軸)運行,一般情況下,手持單元及手持單元至操作站的手脈插頭間的導線不會出現問題,真正的故障源在操作站與電櫃之間的手持單元的相關線路出現了導線外皮裸露。
3、避免產品事故或設備事故的幾個改進
在日常的工作中,偶爾遇到數控機床操作人員在對刀或用手持單元移動中,發生刀具扎刀或刀具碰產品的質量事故,究其原因,一般是採用的速度太快或誤操作所致,為此針對這些情況,可以採取如下的防錯糾錯措施。
快速移動時,採用數控面板上的操作。對刀時或近距離的移動時可以採用手持單元,此時可以將手持單元上的「X100」倍率封鎖住,方法是:將手持單元上的「X100」線拆掉或者修改PLC程序,使「X100」倍率不起作用。
八、 數控機床不能正常上電開機
無論採用何種數控系統,數控機床在重新開機時,出現顯示單元不能運行到正常的操作界面即出現報警提示,這種情況下,一般是操作系統出現文件缺失或損壞,要想恢復機床的正常運行,就只有重新安裝數控的操作系統了。針對這種情況,作為機床維護人員,要在機床處於良好狀態時就做硬碟備份,若數控系統為經濟型或無硬碟時,前提聯系廠家,掌握故障一旦出現時的處理方法。
九、 數控機床直線軸電機或驅動型號改變時的調整方法
對於數控機床的直線軸的伺服電機或其控制裝置出現故障,需要更換電機或控制裝置時,若無現成的同型號的備件,一般要採取如下的步驟才能使機床恢復正常。
1、 在更換損壞的電機或驅動裝置之前,在原機床的顯示單元上抄錄該機床的傳動比及螺距參數。
2、 運用相應的驅動軟體重新按照現有的條件進行參數配置,並按照傳動比及螺距參數進行設置。
3、 由於電機及驅動裝置的導線不變,在參數化配置好之後,按照原有的電機及驅動裝置的導線的線徑,在軟體中進行電流限制,以防止新更換的電機或驅動裝置啟動或運行電流大導致導線燒毀。
十、 數控機床的直線軸的定位精度不準
一些機床在運行一段時間後,可能出現直線軸的定位精度和重復定位精度準的情況,這種情況,一般是機床使用幾年後,機械磨損所致。遇到這種情況,可以按照如下步驟進行調節機床。
1、 以前直線軸上的傳動比是剛出廠時的數值,使用幾年後,由於機械等部件出現磨損,要根據實際情況修改傳動比以矯正該直線軸的定位精度。可以使用一些測量直線軸定位精度的標准桿等測量工具,通過比對數控系統的指令值和實際所移動的長度數值,可以在以前的數控參數中微調傳動比參數,尤其是在經常使用段附近進行校核,以便直線軸的實際移動數值徹底接近指令數值。
2、 在矯正定位精度准確的基礎上,若直線軸的重復定位精度仍比較差,可以在直線軸的常用段測試反向間隙,通過數控系統的軸參數將反向間隙通過相應的參數補償進去,使得常用段的重復定位精度滿足機床使用要求。
十一、 數控系統等一些散熱方面的故障
數控機床的使用現場如果粉塵大,維修人員點巡檢差或其他原因,經常出現如下一些涉及散熱方面的故障。
1、若數控系統報類似數控系統或驅動單元過熱,一般故障原因是報警所指的數控系統的NC 、驅動裝置的散熱風扇不轉造成系統內部散熱不良所致,此時修理或更換風扇使得數控系統的散熱良好,即解除機床報警。
2、若數控系統報警某系統接地,通過拆檢並觀察,若外觀良好,此時應重點檢查該系統的內部元件有無松動、螺絲或墊片散落在系統中,一般情況下,通過仔細檢查一般能修理好。
3、若顯示部分報警過熱等,一般情況下,是顯示單元封閉太嚴所致。
4、數控機床的主軸電機出現過熱現象,一般由如下情況造成:
直流電機的磁場繞組送電,而電機不旋轉,使得磁場繞組的能量無法轉化成機械能,只能轉化成熱能散發到電機中。
數控機床的主軸電機雖然沒有旋轉,但機床操作人員沒有按「主軸停止「按鈕,而是將主軸倍率開關旋至0,此時主軸電機的電流比正常旋轉時還大,接近額定電流。由於主軸電機不旋轉,主電機的電磁能無法轉化為機械能,只能轉化成熱能,散在電機中,使得電機的溫升急劇提高,時間長點,可能會造成電機損壞。
十二、驅動單元或變頻器優化不良及數控保護參數設置不當引起的故障
在數控機床的維修中經常遇到變頻器、直流調速系統、驅動單元優化不良或根本無優化造成的「貌似」機械故障實質是電氣故障的現象。在優化時要遵循其調試手冊的要求和步驟,必要時要帶載優化。如控制數控機床的主軸旋轉的變頻器沒有經過優化、啟動及制動時間設置時間過短,都有可能造成主軸旋轉不平穩。驅動單元的「比例增益系數」設置過大,「積分時間」設置過小,「加速度」參數設置過大都有可能造成直線軸運行中啟動、停止時的震動。
數控機床的直線軸有時出現機械部件的損壞,排除完機床操作者誤操作及碰撞之外,要檢查直線軸的數控保護參數是否設置合理。以FAGOR 8055數控系統為例進行說明。用驅動調試軟體進行配置後,要檢查驅動參數CP20(電流的極限值)的設置數值,該數值一般不大於驅動單元所控制的伺服電機的額定電流值。另外再設置一個保護參數,即「軸參數」的P21(動態運動時的跟隨誤差)。該參數的設定值一般略大於通過正常運行該直線軸時,觀察到的跟隨誤差的數值。對於其它類型的數控系統,可參照執行。
上述參數設置不合理,有時在加工工件時,尤其是兩軸聯動時,會出現加工的產品出現問題或報廢,究其原因是在機床加工中,機械傳動鏈出現了松動,而數控保護參數設置不合理,機床不出現報警所致。
十三、輪廓監控或跟隨誤差超界故障
數控機床在運行中,如果西門子系列數控系統或歐洲生產的一些數控系統出現「輪廓監控」報警,西班牙發格數控系統出現「跟隨誤差超界「報警。一般情況下不要將相應的輪廓監視參數的數值隨意設置過大,如此的話會掩蓋機床機械存在的隱患或故障,容易使萌芽中的故障擴大化,而應檢查該直線軸的機械傳動鏈是否有松動、裝配不合理、潤滑不良等問題,只有把這些問題處理好後,再運行該直線軸時,一般情況下就不會出現報警。
還有一種情況也會出現這種報警,即機床的參數設置合理,機械傳動鏈良好,在加工工件時,吃刀量超過了工藝要求的數值、工藝路線不合理、工藝制定有問題或機床的剛性差不足以維持目前的軸的運行速度下的吃刀量。解決的辦法是,降低軸的運行速度,減少吃刀量。
十四、數控機床貌似設備故障的一些案例
在數控機床的使用中,經常遇到如下一些機床報警或機床操作者的報修,遇到如下情況,要考慮周全,
1、 若出現「XXX字元」不可能的報警字樣,說明加工程序的一些字元不符合規范,屬於「非法「指令,修改成合乎該數控系統的合法指令即消除機床報警。
2、 在數控機床的長期維護中,若出現產品受損或報廢等,此時判定機床是否存在故障,之前的故障、操作信息一定要准確。此時可能會出現某些人為了自身利益,發生不講實話的現象。若出現1毫米以下的尺寸誤差可能是機床精度所致,若出現幾毫米以上的誤差一般是誤操作所致。
3、 數控磨床磨削的產品的圓度差,要檢查頭、尾架主軸的頂尖,檢查頂尖的後錐及端面、主軸內錐孔是否清潔。若更換頂尖時,不對頂尖的後錐及端面、主軸內錐孔用干凈的布進行擦拭,往往會造成磨削的產品的圓度超差。
4、 鏜銑床在更換刀盤時,同樣也要對主軸的內錐孔用干凈布進行擦拭。不擦拭可能造成刀具夾不緊,並且容易造成主軸內錐孔的研傷。
5、 有些數控系統,比如日本FANUC 0TD數控系統,當機床操作人員執行加工程序之前,少摁某個鍵時,加工程序的第二句會跳過不執行,造成產品質量事故。
⑷ 設備安裝如何找正
我來回答吧:
在機械設備的安裝中,設備的坐標位置 調整(找正)、水平度的調整(找平)、高度的調整(找標高)以及緊固地腳螺栓是一個綜合調整的過程;
當對其中一個項目進行調整時,對其他項目可能產生影響,全部項目調整合格,需要多次反復才能完成;
設備找正:是用移動設備的辦法,將其調整到 設計規定的平面坐標位置上,
即將其縱向中心線和橫向中心線與基準線的偏差控制在設計或規范要求的范圍內;
絕對手打,碼字真辛苦,如有滿意,請及時採納謝謝